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    正泰中自——金堆城鉬業冶煉分公司鉬焙燒低濃度煙氣制酸升級改造項目
    • 點擊數:402     發布時間:2026-01-14 22:59:22
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    金鉬集團堅持以高質量發展為核心目標,通過項目建設激活發展動能。鉬焙燒低濃度煙氣制酸升級改造項目應運而生。該項目位于陜西省渭南市華州區蓮花寺鎮金鉬集團冶煉分公司內,是渭南市、華州區兩級政府以及陜西有色、金鉬集團重點扶持的關鍵項目。
    關鍵詞:

    一、項目背景

    金鉬集團堅持以高質量發展為核心目標,通過項目建設激活發展動能。鉬焙燒低濃度煙氣制酸升級改造項目應運而生。該項目位于陜西省渭南市華州區蓮花寺鎮金鉬集團冶煉分公司內,是渭南市、華州區兩級政府以及陜西有色、金鉬集團重點扶持的關鍵項目。


    項目實施前,原有ECOSA濕法制酸系統已難以滿足企業綠色低碳發展需求,存在煙氣消化能力有限、生產成本偏高、安全環保風險管控壓力大等問題,制約了焙燒鉬精礦產能的充分釋放。為破解發展瓶頸,提升鉬冶煉板塊核心競爭力,金鉬集團于2021年7月正式立項推進本次升級改造項目,旨在通過技術革新與系統升級,實現煙氣處理的高效化、生產過程的安全化以及運營成本的最優化。


    二、項目目標與原則

    1、項目目標

    1)、提升核心處理能力:替代原有ECOSA濕法制酸系統,使其鉬焙燒煙氣處理量能夠達到72000Nm3/h,顯著提升低濃度煙氣消化能力。

    2)、降本增效:通過技術優化,每年節約天然氣200余萬立方米,減少相關費用600余萬元,降低生產成本。

    3)、安全環保:降低安全環保風險,確保尾排指標達標,實現制酸裝置安全穩定高效長周期運行。

    4)、產能釋放:為公司鉬冶煉板塊提供有力保障,進一步釋放焙燒鉬精礦產能。


    2、項目原則

    1)、安全可靠優先原則:系統配置遵循冗余設計要求,確保任一單個通訊網絡、控制器、電源等故障不影響系統運行,關鍵危險工藝安全可控。

    2)、技術先進成熟原則:選用成熟且經過實際應用考驗的技術與設備,確保系統先進、穩定、可靠,且在同類型企業具備良好業績。

    3)、合規性原則:產品符合最新有效版本的相關標準和規范,SIS系統需取得ISO9001質量體系認證、CE認證、TUV認證及SIL3級認證等權威資質。


    三、項目實施與應用

    1、項目規劃

    1)、核心技術與系統配置規劃:采用托普索WSA制酸技術,配套采用浙江正泰中自CTS900大型集散控制系統(DCS)、安全儀表系統(SIS)、信息化系統,構建“過程控制+安全聯鎖+數智賦能”的三重保障體系,確保生產流程的精準管控與本質安全。

    2)、硬件設施規劃:

    ① CTS900大型集散控制系統(DCS)

    作為生產過程的核心管控平臺,CTS900 DCS系統承擔全流程工藝參數監控、設備啟停控制、生產回路調節等核心功能,實現生產過程的集中管理與分散控制。

    - 核心功能:覆蓋低濃度煙氣凈化處理,煙氣制酸反應過程等全生產環節的參數采集(溫度、壓力、流量、液位等)與實時監控;支持工藝回路的自動調節,確保關鍵參數穩定在設定范圍;具備設備狀態監控、故障報警、歷史數據存儲與追溯功能,為生產優化提供數據支撐。

    - 系統優勢:采用冗余設計(電源、控制器、通訊網絡等),保障系統無間斷運行;兼容性強,可與后續信息化系統無縫對接;操作界面友好,支持自定義組態,適配不同生產場景的管控需求;本地化技術服務響應迅速,降低系統運維難度。

    ② 安全儀表系統(SIS)

    作為獨立于DCS系統的安全保障系統,系統專注于生產過程中的安全聯鎖控制,針對潛在的安全風險(如超溫、超壓、物料泄漏等)實施精準預警與緊急干預,保障人員、設備與生產環境安全。

    - 核心功能:實時監測生產過程中的關鍵安全參數,當參數超出安全閾值或出現異常工況時,立即發出聲光報警;根據預設邏輯自動觸發聯鎖動作(如緊急停車、切斷原料供應、開啟安全泄壓裝置等),快速隔離危險源,避免事故擴大;具備安全狀態診斷、故障記錄與報表生成功能,符合功能安全相關標準要求。

    - 系統優勢:采用獨立的硬件與軟件架構,與DCS系統物理隔離,避免相互干擾,確保安全聯鎖功能的獨立性與可靠性;支持在線維護與組態修改,不影響生產正常運行;具備高抗干擾能力,適配工業復雜環境下的長期穩定運行。

    ③ 信息化賦能生產體系

    以托普索WSA制酸技術為基礎,以CTS900 DCS與 SIS系統為數據采集與控制核心,構建全方位的信息化賦能體系,實現生產過程的智能化升級、精細化管理與高效化運營。


    2、項目實施過程

    1)、技術管理體系搭建:浙江正泰中自設立項目部,確定項目經理。實行“現場負責人、技術負責人、施工負責人”三級責任制。

    2)、系統組態與調試:工程師負責系統組態程序的編寫與調試,包括監控畫面、控制回路、參數指示、越限報警、歷史數據、聯鎖邏輯等內容,并與托普索技術人員優化控制方案提升低濃度煙氣消化能力。

    3)、升溫階段:2024年11月12日項目正式進入第一次系統升溫,核心目的是檢驗設備、管道熱態性能,烘干核心設備冷凝器襯磚水汽,按工藝技術指標持續升溫7-9天,并同步對升溫過程中發現的問題進行消缺;第一次升溫完成后,于11月22日-25日裝填催化劑,開展第二次系統升溫,完成設備調試,確保各項工藝指標達到設計范圍。

    4)、系統并入與試運行:經過兩次升溫調試,消除了設備、儀表、管道及閥門上DCS系統自控數據傳輸等關鍵問題后,項目開始并入冶煉煙氣,目前系統運行及尾排各項指標正常,順利進入生產階段。


    3、項目創新性

    1)、技術集成創新:跨領域技術融合,重塑生產安全與效率邊界

    項目突破傳統單一技術應用局限,創新性融合托普索WSA制酸技術與浙江正泰中自DCS+SIS雙系統管控模式,實現兩大核心技術的優勢互補與協同增效,構建全流程、高可靠的生產技術體系。托普索WSA制酸技術作為國際領先的制酸工藝,具備轉化率高、能耗低、環保性好等核心優勢,能夠有效提升制酸過程的資源利用率與產品質量。在此基礎上,項目引入浙江正泰中自先進的DCS(分布式控制系統)與SIS(安全儀表系統)雙系統架構,其中DCS系統負責生產全流程的模擬量控制(如酸濃度、溫度、壓力等關鍵工藝參數的精準調節)、數字量控制(如設備啟停、閥門開關等邏輯控制)及全域數據采集,實現生產過程的自動化閉環管控;SIS系統則聚焦關鍵危險工藝環節,獨立于DCS系統運行,具備高可靠性的安全聯鎖功能,可實時監測工藝風險點,一旦出現超標或異常情況,立即觸發緊急停車、切斷危險源等聯鎖動作,從技術層面筑牢安全防線。通過該技術集成方案,項目實現了制酸工藝與管控系統的深度融合,不僅將生產過程自動化覆蓋率提升至100%,大幅降低人工干預帶來的操作誤差與安全風險,還通過數據采集的全面性與實時性,為工藝優化提供精準數據支撐。相較于傳統制酸項目,本項目在關鍵工藝參數控制精度上提升30%以上,危險工藝環節安全事故發生率降至趨近于零,同時能耗降低15%-20%,實現安全、高效、低碳生產的多重目標。

     

    2)、智能化管理創新:構建全域感知體系,實現管理模式數字化轉型

    項目摒棄傳統“被動響應式”管理模式,以信息化平臺為核心,創新性整合物聯網監測體系與生產控制系統,構建“全域感知、實時預警、智能聯動”的智能化管理生態,實現生產區域“物、環境”全要素的精細化、動態化管理。


    四、效益分析

    (一)經濟效益

    1)、直接成本節約:項目投用后,每年可節約天然氣200余萬立方米,對應節約費用600余萬元,顯著降低能源消耗成本。

    2)、產能釋放增效:通過提升低濃度煙氣消化能力,實現制酸裝置安全穩定高效長周期運行,進一步釋放焙燒鉬精礦產能,推動鉬冶煉板塊產能規模擴大,提升企業核心產品市場供給能力與營收水平。

    3)、運維成本降低:智能化管理平臺與自動化控制系統減少了人工操作環節,降低人工成本;系統高可靠性設計減少設備故障停機次數,降低維修成本。


    (二)安全效益

    1)、風險管控強化:SIS系統的獨立設置與高等級安全認證,結合全流程聯鎖控制,有效降低了危險工藝操作風險,減少安全事故發生概率。

    2)、預警響應提升:信息化監測平臺實現“物、環境”實時監測預警,重大危險源數字化管理提升風險識別與處置效率,為安全生產提供全方位保障。

    3)、合規性保障:系統符合最新行業標準與規范,各類權威認證齊全,確保項目安全運營符合政府及行業監管要求,規避合規風險。


    (三)環境效益

    1)、減排效果顯著:升級后的制酸系統大幅提升低濃度煙氣處理能力,尾排各項指標均達到設計標準,減少有害氣體排放,降低對周邊環境的影響。

    2)、綠色發展推進:通過能源節約與污染物減排,踐行綠色低碳發展理念,提升企業環境形象,助力企業實現“雙碳”目標,契合政府及行業綠色發展導向。

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    該項目作為渭南市、華州區兩級政府及陜西有色、金鉬集團重點扶持項目,滿足企業綠色低碳發展需求,有助提升鉬冶煉板塊核心競爭力。項目采用先進托普索WSA制酸技術與浙江正泰中自DCS+SIS雙系統冗余管控,聯動信息化平臺構建全流程智能管控體系,系統安全等級與自動化水平行業領先,高效保障生產穩定運行。依托自動化賦能實現系統穩定運行,年降本超600萬元,環保指標持續達標。

     

     


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