經過充分論證,優化小組將壓縮機入口壓力由30kPa提高至46kPa,D104塔壓差穩定在14kPa,徹底解決了D104塔因提高負荷而造成壓差超高這一難題,裝置負荷提升至92%,據估算每天增產乙烯25噸。
這是遼陽石化烯烴廠群眾性挖潛增效活動的一個實例。
集團公司“勤儉節約、挖潛增效”主題實踐活動開展后,遼陽石化公司挖潛增效活動從上至下全面展開。
丙烯收率不高,問題在哪?烯烴廠員工把目光聚焦丙烯精餾塔。認真分析原因,反復對比計算,研究出降低塔的操作壓力和在D305A/B丙烯精餾塔再沸器表面安裝強制換熱設備的挖潛措施,投用后效果顯著。僅此一項措施,可提高丙烯收率0.5%以上,全年提高丙烯產量1600噸,可多創效益約2000萬元。
不放過每一個細節,不放過每一種可能。遼陽石化烯烴廠員工對潛在效益源進行地毯式排查。
“裂解爐燒焦時間可以縮短。”借鑒行業成功經驗,烯烴廠重新修訂裂解爐燒焦方案,改變燒焦步驟,提高燒焦溫度,加大裂解氣采樣分析頻率,密切注意燒焦效果。采用最新燒焦辦法,燒焦時間由48小時縮短到24小時,可節約燃料氣近50噸、中壓蒸汽約330噸。
裂解裝置段間冷卻器RW水每小時有100多噸被直排,廠優化小組組織有關單位和部門制定回收方案,利用廢舊管線,由公用裝置200號循環水站接引管線到150號循環水站,將剩余直排水送進150號循環水站作為補水,每天節約新鮮水2400頓至2500噸,年可創直接經濟效益近200萬元。
裂解裝置原有乙烷爐加工能力小,乙烷利用率低,這個廠在公司組織下實施裂解爐單爐改造攻關項目,將原加工石腦油和尾油的F108爐改造成乙烷爐,通過加工裝置自產乙烷和芳烴廠芳烴尾氣中的乙烷來提高乙烯收率,達到降低綜合能耗的目的。改造中,外購儀表周期長影響工期,裂解車間用廠內現有儀表“利舊替代”,既降低了成本,又加快了改造進度。7月18日,裂解裝置F108一次投油成功,經初步測算,該爐乙烯收率達到30.5%,如果全部裂解乙烷,收率可達到32%。
截至9月8日,遼陽石化烯烴廠已制定并實施26項節能挖潛措施,裂解裝置的綜合能耗下降100萬大卡/噸乙烯,創歷史最高水平。